某鋼鐵有限責任公司近兒年來對燒結機工藝更新改造,取得了顯著成效。改造后的燒結機生產能力大幅提高,各項經濟技術指標均有不同程度的改進。然而,機尾64管多管除塵器是70年代初13畝燒結機配套除塵設備,燒結機改造后,該套除塵器明顯暴露出能力不足。由于生產能力的大幅提高,且燒結機未加鋪底料,致使機尾煙氣含塵濃度增高。又由于北方地區天氣寒冷,機尾煙氣濕度較大,遇冷旋風了內大量結露,造成粉塵粘結堵塞。另外,煙氣中的so與冷凝水結合產生酸腐蝕,銹皮脫落、累積,導致堵塞,進而加劇了其它導流葉片的磨損,直至多管除塵器除塵效率為零,抽風設備磨損急劇增加,風機轉了二三十天更換1個,影響了正常生產,并且外排煙氣不能達標,造成環境污染。 由于機尾除塵效果不理想,外排煙氣不能達標,上級環保部門下達了限期整改的通知。為經過對2臺機尾除塵設備進行改造,選用
布袋除塵器,又經過半年正常運行,已達到預期效果。
德佳環保參與了此次整改首先是對除塵器的選型:
根據資料,燒結機尾含塵濃度在6g一lOg之間,至高可達15 kg }n3,而機尾粉塵中粒徑在10 lam以下的煙塵占20%左右,一般除塵器極難捕集。據統計,電除塵器、多管除塵器在同類型小燒結廠中應用廣,而適用于北方氣候特點的除塵器不外乎以下三類:即電除塵器、多管除塵器、布袋除塵器,現將這三類除塵器的技術經濟性能與參數進行比較,維修簡單,但達不到排放標準。電除塵器雖然收塵效率高,設備維護簡單,運行費低,但其一次性設備投資遠大于布袋除塵器。考慮到公司資金緊張,決定取消64管多管除塵器,大膽選用了
布袋除塵器。
工藝流程
燒結機尾除塵共有6個塵源點,考慮到系統風量平衡,維修管理等因素,采用2套布袋除塵系統,并分別布置在燒結機兩側的混料皮帶機通廊上部,各控制3個塵源點,每臺燒結機單輥、熱篩、返礦3處產生的粉塵分別由抽塵罩經風管引入旋風除塵器,經初級除塵后,粗粒徑的粉塵(占70%左右)被除去,然后再串聯進入布袋除塵器進行二次除塵,凈化后的氣體(濃度G 100 mg廳)再由煙囪(偽m,高21 m)排入大氣(見圖1),兩除塵器除塵灰由雙翻板閥卸至混料皮帶,達到環境治理的目的。
結束
改造后,經穩定、正常生產運行一段時間后,由市環境監測站進行了驗收監測。為保監測數據準確可靠,監測期間,燒結機及除塵設施運行工況均正常、穩定。